項目背景
某知名集團原料廠球團脫硫系統為石灰石-石膏濕法煙氣脫硫,其中1#脫硫為兩爐一塔,2#脫硫為一爐一塔,脫硫入口SO2濃度在1000mg/Nm3左右時,出口SO2濃度會升到50mg/Nm3左右。1#脫硫、2#脫硫系統各配置三臺循環泵。
因需要提高原料含硫量20~30%,即入口SO2濃度從1000mg/Nm3提高到1200mg/Nm3,出口SO2排放確保不超標。
應用過程
階段一:在脫硫系統穩定運行的工況下,加入脫硫增效劑降低出口硫份,停運一臺漿液循環泵,保證出口硫份合格與穩定,并適當提高入口硫份觀察脫硫效率。
階段二:三臺漿液循環泵同時運行的工況下,提高入口硫份,觀察入口硫份能夠提高的限值。
運行結果
階段一:加藥前后對比
1#脫硫系統
2#脫硫系統
由以上數據可知,添加脫硫增效劑后,脫硫系統出口硫份明顯降低,脫硫效率大幅度提高,效果非常明顯。
階段二:提高入口硫份,觀察入口硫份能夠提高的限值
單位:mg/Nm3
從以上運行數據可以看出,三臺泵運行的工況下,入口硫份提高32-44%,即達到2000mg/Nm3以上,脫硫系統能夠穩定運行,出口硫份仍能保證達標排放,并且有一定程度的降低。
社會經濟效益分析
1、通過POLYMER脫硫增效劑控制出口SO2,從而可采用高硫礦原料,大大減少鐵礦石原料采購成本(預計年可節省原料采購成本上千萬元)。
2、保證脫硫系統穩定運行,防止因環保管控要求而降低球團產能(限產),防范SO2超標排放的行政處罰風險。
3、在入口硫份均值低于1700 mg/Nm3(可達1921 mg/Nm3)時可以停運一臺循環泵,節能降耗,節約的電費經測算是脫硫增效劑采購成本的一倍多。
以2#脫硫系統為例測算添加增效劑性價比:
停運循環B泵,功率:315KW,電費:315(功率)*24(時間)*0.75(功耗)*0.9(效率)*0.52(電價)=2654元/天
藥劑費用:約1000元/天
4、響應國家綠色發展的號召,積極采取措施,降低污染物的排放;可降低廠區排放濃度,進一步改善廠區和周邊的大氣環境。
POLYMER脫硫增效劑
POLYTE®4080A
POLYTE®Pro505
POLYTE®503
POLYTE®502